玄魂纵横_各国直升机二 首页

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   各国直升机二 (第5/5页)

速度——316英里/小时:多种复合材料的旋翼、机翼和喷气发动机,包括四片桨叶版本(上图),短翼顶端装有喷气发动机。

    贝尔533原型机两片桨叶版本

    在纯粹的直升机结构上进行探险性测试后,机翼被取消,涡轮喷气发动机被装上了。并在1963年10月21日以这种结构进行飞行测试。不久后在垂直安定面上尾桨的对面安装了附加的升降舵。自从标准的升降舵安装到来自喷气发动机的气流范围内后,空气动力学噪声增加。在1964年3月2日全部结构,包括机翼和装上了辅助喷气发动机的飞机进行首飞,水平飞行的实际空速达到214英里/小时,利用了最大辅助推力。合同测试项目在1964年4月全部完成。立即接着进行计划中测试项目,在贝尔直升机公司独立研究项目支持下,装上了两片桨叶旋翼,旋翼叶片顶端特意缩成锥形,此次使用最大辅助推力水平飞行实际速度达到222英里/小时。

    为提供更大的推力,j69涡轮喷气发动机被拆下,533号原型机换上了更强劲的1,700磅静态推力的j69-t-29涡轮喷气发动机,该款发动机同在瑞安bqm-34a“火蜂”靶机上使用的相同。这项推力的重大提升使得该架飞行器达到更高速度,成为历史上第一架速度突破200节(230英里/小时)的旋翼飞行器——1964年10月15日达到236英里/小时。六个月后,也就是1965年4月6日,它成为第一架水平飞行达到250英里/小时的飞行器。顺着更快的速度,试飞员驾着533号原型机示范了给人深刻印象的机动性,理性表演以60度倾角进行2g(加速度单位,与重力加速度的比值)转弯。1968年年初,美国陆军授予贝尔一项后续合同,目的是扩展飞行包线,得到更远的航程而替换下j69涡轮喷气发动机,换上更强劲的3,300磅推力的普兰特&惠特尼(pratt&whitney)公司产的jt12a-3涡轮喷气发动机。以前适用的机翼被移除,换上新的非后掠一对上面一尖装有发动机的机翼。另外,主旋翼的外形附件改变,纵向的控制系统完全变更,从标准的直升机环装控制向纯粹的固定翼升降控制类型转变。1969年4月15日,533原型机以这种结构达到难以置信的速度——316英里/小时(274。6节)。该项目最后的测试阶段包括替换下两片桨叶主旋翼,换上四片桨叶的柔性梁旋翼系统。

    完成测试后,533原型机永久退役,持有收集到的庞大数量的数据,为将来可能用于复合直升机项目留下了宝贵的资料。今天,533原型机唯一的实体陈列在弗吉尼亚州伊优斯德堡美国陆军航空应用技术委员会(theu。s。army’sa。viationappliedtechnologydirectorate,aatd)主楼外面。

    卡曼飞行器公司

    卡曼飞行器公司,位于美国康涅狄格的布鲁菲而德,对高速直升机的潜在能力做了相关研究,在1963年6月27日时tre授予一份合同。公司推选使用改进型uh-2a“海妖”进行试验,该机是一款单台发动机(其时)的通用直升机,几年前进入美国海军服役。为了增大它当前涡轮轴发动机的功率,复合型“海妖”换上了单台2,500磅静态推力的通用电气yj85涡轮喷气发动机,固定在机舱右侧附着的短而粗的塔架上。从外形上看,在此项目阶段在“海妖”上作出的仅有的其他构造和/或有性能有关的修正,此举将水平安定面的前倾斜角上机鼻上方增加了3度,uh-2a的标准四片桨叶主旋翼被保留。

    地面测试结束后接下来进行飞行测试,开始于1963年11月26日。当逐渐增大前飞速度时,复合型“海妖”达到了216英里/小时。采用uh-2a的标准可收回的轮式起落架,证明在消减阻力方面是有益的。甚至在装有辅助涡轮喷气发动机的飞行测试结束前,作出的计划飞机上要增加一对固定翼用于卸载主旋翼载荷,同时增加飞行器的机动性。该项目的这个阶段,在1964年6月发布,1964年9月将调查使用副翼控制滚转补充旋翼控制的不足,并评估带着涡轮喷气发动机下集体的平衡配重作用,飞行测试因改进机体为有翼构造而暂停。

    接下来的5个多月,作出的改进是嫁接一对皇后山毛榉航空公司轻型行政运输飞行器的机翼,装到机体下部两侧,翼展35。25英尺。为了能安装机翼,拆除机身机头处后部燃料箱结构成为必要,这个邮箱通常有176加仑(约800升,译者注)的容量。虽然通过使用机翼内的燃料箱恢复了一些燃油容积,但全部在内的容积是80加仑(约363升),不够测试辅助涡轮喷气发动机期间使用。然而,对飞行测试用途来说这些油料已够充分使用。

    一直带着在先前测试中固定下来的机翼和水平尾翼,改进为飞行中可变迎角,从向上16度到向下16度,这就允许飞行员cao纵飞行器实现多样的攻击角度,因而获得在固定的空速下机翼宽阔的航程或旋翼载荷比例。该架飞行器以这种结构在1965年2月首次飞行,因此开始了该项目载荷增加阶段。高速飞行条件下,机翼有效卸载了主旋翼将近50%的载荷。机翼上全部保留了副翼的使用,它最初是作为导致拉力的消减和促进进入自传而使用的。然而,最后发现这是不必要的,因为飞行员报告说机翼不能妨碍自转。副翼是可用的,但被发现产生实际的拉力。完全成为测量升力的器具——机翼,被设计用于地面调整从0度到5度,导致机翼向上提供一个机鼻上举的飞行器高度和确定最适宜的飞行角。最后,在有翼结构下的复合型“海妖”得到225英里/小时,机动性能获得值得关注的增长。进行了70次飞行大约39。6飞行小时后,该项目的改进阶段在1965年4月28日完成。在此后某天,来自美国陆航器材实验室(theu。s。armya。viationmateriella波ratories,usaa。vlabs)和海军航空测试中心(thena。valairtestcenter,natc)的专业飞行员在1965年5月21日进行了定性飞行评估。

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